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像是現在脫硫除塵器設備、脫硫塔脫硫除塵器設備、水膜脫硫除塵器設備、鍋爐脫硫除塵器設備等設備已經是現在我們經常提到的脫硫設備了。
此設備也是我們河北科翰環保產品,并且是當今現在為火爆的一款除塵器設備。其火爆的原因是因為現在重工業的發展也是越來越好,使得我們的也在不斷的進步。但是在工作過程中使用大量的煤炭、燃煤燃燒的時候會產生大量的硫氣體與之粉塵。這也是為什么脫硫設備的原因。
但是還有一個問題就是,在設備長時間使用下來的時候,就會是的殘余物體堆積下來造成除塵器設備的堵塞。
下面著重談幾點脫硫塔堵后的處理措施:
(1)做好氣體入塔前的凈化,氣體入塔前要洗滌除塵和靜電除焦,并加強氣水分離,防止煤焦油、粉煤灰等雜物帶入脫硫系統。
(2)認真查找堵塔的根本原因,是設備設計安裝問題的,找機會進行技術改造,比如脫硫塔在填料的裝填和選用上,宜按三層裝填,每層高度5-6米,填料總高15-18米,填料以散裝聚丙烯¢50-70㎜為主,下段填料宜選大規格以防堵;氣液分布器、再分布器、除沫器等部件設計應合理,氣液分布面要適當;填料托架多為駝峰板,各企業或多或少都發生過駝峰堵塞,嚴重時駝峰槽被堵滿,不得不停車扒填料清理,建議將駝峰板改為格子板;氧化 槽內應設1-2層分布板,孔板的作用是使氣液混合物通過孔板時再經混合攪動,以利 效率提高,孔徑過大,混合攪動作用減弱;檢修質量,在塔內填料扒出后,應對塔內進行一次檢查,發現問題及時處理。
(3)嚴格控制工藝指標,做好 槽硫泡沫的浮選和溢流, 壓力(一般在0.40-0.45MPa),以及液位要穩定,防止大幅度波動而將沉淀泛起帶入塔內;控制好 溫度, 溫度過高則副反應加快,產生副鹽多,副鹽結晶,造成堵塔.
(4)足夠的循環量和噴淋密度,使附在填料表面的積硫沖刷,減量生產,不宜調節循環量,應以降低溶液總堿度為手段。重視熔硫回收及加工,熔硫殘液要經逐級沉淀、過濾、冷卻、氧化并將雜質 后再返回到系統。
(5)選用質量的催化劑,東獅牌888催化劑。由于其的化學結構而具有的吸氧載氧能力,在脫硫過程中,不斷地釋放出具有活性的原子態氧,能將H2S和部分硫轉化為單質硫,從而**提高脫硫效率,脫除硫可達50%以上,氧化 時析出的硫顆粒大,易分離回收,使脫硫液粘度降低,懸浮硫減少,溶液清亮。另外,888催化劑不但能吸附氧,活化氧,還能形成多硫化物,多硫化合物被 時析出硫,以致溶液中的懸浮硫逐漸降低,填料上粘附著的硫也逐漸松懈下來,故具有 的清洗塔的作用。
(6)對塔堵后,阻力上升,出塔氣體出現帶液現象的處理。據筆者的操作和管理經驗,一方面可加大循環量來沖塔,另一方面可在貪液中加入 量的植物油,以塔內沉積在填料上的硫泡及積硫,一般植物油一次加入量在200-300mL為宜,加入量過多,則在塔阻下降后,脫硫效率會有所降低,主要原因是植物油是高分子化合物,是一種消泡物質,從而影響 系統單質硫的浮選,導致溶液 效果不佳,但會在一兩天后轉入正常。需特別注意的是,在加植物油來清洗塔期間,硫泡會大量增多,宜加強 槽硫泡的浮選,正常溢流,同時要加強熔硫回收工作。
總之,塔堵原因較多,出現塔阻上升,要認真分析查找堵塔原因,對癥下藥,采取措施,才能解決根本問題。
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